鏈板輸送機(jī)是煤化工行業(yè)中運(yùn)送瀝青的重要輸送設(shè)備,裝置在焦油工序末的瀝青采出工序上,重要實(shí)現(xiàn)液態(tài)瀝青從高置槽流出的冷卻、?;b車工作。鏈板輸送機(jī)機(jī)能的好壞直接影響瀝青運(yùn)輸流程的作業(yè)效力。
1、存在的問題
①鏈條運(yùn)行結(jié)構(gòu)情勢(shì)不公道;
②鏈條傳動(dòng)方法不公道;
③運(yùn)行負(fù)荷大,鏈條拉緊力大,各鉸支點(diǎn)磨損激烈,零部件壽命有限;
④大修周期短,對(duì)輸送設(shè)備功能施展影響很大,同時(shí)也造成運(yùn)行、維護(hù)用度高。
2、生效起因剖析
(1)原鏈板輸送機(jī)鏈條重要由鏈板、是非軸、擋圈、底板、側(cè)板形成,鏈板的連接方法如圖1所示。鏈板直接套在是非軸上,鏈板下名義與滑道的活動(dòng)方法為滑動(dòng)摩擦,鏈條在經(jīng)過彎道及頭尾輪時(shí),與軸之間會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),尤其在頭輪處,在鏈輪牽引力的作用下,鏈板與軸之間強(qiáng)力張緊并轉(zhuǎn)動(dòng),由此產(chǎn)生激烈磨損。在活動(dòng)進(jìn)程中鏈條直接在滑道上滑動(dòng),因?yàn)榛瑒?dòng)摩擦因數(shù)大,導(dǎo)致鏈條的整體運(yùn)行負(fù)荷大。
1-長(zhǎng)軸;2-短軸;3-鏈板(δ=20mm);4-角鋼;5-底板;6-鏈板(δ=40mm)
圖1 原鏈板連接方法
(2)鏈條在經(jīng)過彎道跟首尾鏈輪時(shí)會(huì)在負(fù)荷作用下分辨轉(zhuǎn)動(dòng)25°跟60°,因?yàn)槟p是彼此的,鏈板內(nèi)孔在磨損軸的同時(shí),也造成了自身的磨損,原設(shè)計(jì)的40mm圓孔逐步沿磨損面變長(zhǎng)、變寬,形成腰形孔。因?yàn)殚]合鏈條鏈板的內(nèi)摩擦名義是重負(fù)荷摩擦名義,長(zhǎng)期磨損中,它與腰形孔之間形成了危險(xiǎn)截面,在沖擊載荷作用下,產(chǎn)生鏈板斷裂,斷裂位置如圖2所示。
(a)新鏈板 (b)磨損鏈板
1-重負(fù)荷摩擦名義;2-形成腰形孔;3-危險(xiǎn)截面;4-磨損后的鏈板名義;5-原鏈板高低名義
圖2 鏈板輸送機(jī)鏈板斷裂位置
(3)鏈板輸送機(jī)底板跟側(cè)板腐化掉落生效。因?yàn)榈装甯鷤?cè)板長(zhǎng)期在水溶性環(huán)境下工作,瀝青冷卻水中富含酚類、苯類介質(zhì),對(duì)個(gè)別碳素結(jié)構(gòu)鋼腐化重大,導(dǎo)致底板、側(cè)板或焊縫腐化生效。
3、改進(jìn)辦法
鏈板輸送機(jī)利用滾輪直接將鏈條從滑道上托起,變滑動(dòng)摩擦為轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦,減小運(yùn)行負(fù)荷。如圖3所示。
1-短軸;2-鏈板(δ=16mm);3-擋圈;4-滾輪;5-滾套;6-磨板
圖3 滾輪裝置位置圖
(1)將鏈板從單雙鏈條結(jié)構(gòu),改為全雙鏈板結(jié)構(gòu),鏈板輸送機(jī)鏈板的厚度由原來一組鏈80mm減小為64mm,材質(zhì)由原來的Q295變?yōu)镼345,以保障其抗拉強(qiáng)度。為達(dá)到延長(zhǎng)鏈板跟軸壽命的目標(biāo),需進(jìn)步鏈板內(nèi)孔的光潔度,因此需將原設(shè)計(jì)的基軸制的配合,改為基孔制的配合,在鏈板內(nèi)孔加工到40mm負(fù)公差的時(shí)候,用標(biāo)準(zhǔn)鉸刀一次鉸削成形,內(nèi)壁光潔度達(dá)Ra3.2 m。
(2)短軸基本尺寸不變,考慮要同滾輪配合形成高副,其材質(zhì)由Q275變?yōu)?5號(hào)鋼。
(3)鏈板輸送機(jī)長(zhǎng)軸材質(zhì)由Q275變?yōu)?5號(hào)鋼,同時(shí)長(zhǎng)度可能作一定調(diào)劑,以滿意擴(kuò)能的須要。
(4)增設(shè)的滾輪外徑為100m
M、內(nèi)孔50m
M、寬40mm,材質(zhì)為20Cr。
(5)擋圈尺寸變薄,重要保障是非軸上各結(jié)構(gòu)件能達(dá)到彼此配合。
(6)底板加寬50mm,原材質(zhì)為Q195,為了進(jìn)步其強(qiáng)度,材量變?yōu)镼215。
依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,瀝青鏈板輸送機(jī)進(jìn)行改革后達(dá)到的技巧參數(shù)如表1所示。
表1 鏈板輸送機(jī)的技巧參數(shù)
運(yùn)輸才干/(t·h-1)14.5帶的有效寬度/mm800~1000鏈輪中心距/mm1000~1200擋板高度/mm205帶的運(yùn)行速度/(m·min-1)9.52主軸轉(zhuǎn)速/(r·min-1)6.22輸送機(jī)沿中心線長(zhǎng)度/(mm)46660回升角度/(°)25晉升高度/(mm)7702鏈條節(jié)距/(mm)250減速器XWED型或JZQ型(1臺(tái))
4、改進(jìn)后后果
(1)增加了產(chǎn)能,節(jié)儉了本錢。通過技巧改革,運(yùn)行負(fù)荷大大減小,改進(jìn)前的運(yùn)行電流為16~17A,改進(jìn)后的運(yùn)行電流為13~14A,每小季節(jié)儉電能3kW·h。同時(shí)通過增加放料篩放料面積,進(jìn)步單位時(shí)光放料量,改革后瀝青產(chǎn)量從原來的12t/h進(jìn)步到當(dāng)初的15t/h。
(2)降落了故障率,減少維修用度。原傳動(dòng)方法中,活動(dòng)部件的整體壽命約為兩年,期間鏈板輸送機(jī)的故障有鏈條整體拉長(zhǎng)、鏈板斷裂、斷軸等。但通過套筒滾子鏈情勢(shì)的改進(jìn),在實(shí)際利用中,產(chǎn)生斷軸的多少率降落。同時(shí)原鏈板在運(yùn)行進(jìn)程中的滑動(dòng)摩擦被目前滾輪與滑道的轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦所調(diào)換,鏈板的拉力減小,孔與軸的磨損大幅減小,加上鏈板的側(cè)面不再磨損,鏈板的利用壽命預(yù)計(jì)將達(dá)到5年以上。
(3)進(jìn)步了設(shè)備利用率
改革前一年內(nèi)鏈板輸送機(jī)盤算考試30d,但因?yàn)樵O(shè)備起因,故障停機(jī)時(shí)光大抵為35d;改革后故障停機(jī)時(shí)光可降致20d,輸送設(shè)備的有效利用率將進(jìn)步4個(gè)百分點(diǎn)。